A2O工藝的運行原理和運行方式
A2O生物脫氮除磷工藝流程:
污水與回流污泥混合后進入?yún)捬醭?,在兼性厭氧菌的作用下,部分易降解的大分?*物轉(zhuǎn)化為小分子的VFA,聚磷菌吸收這些小分子物質(zhì)合成PHB并儲存在細(xì)胞內(nèi),同時將細(xì)胞內(nèi)的聚合磷酸鹽水解成正磷酸鹽釋放到水中,在厭氧段部分BOD被去除。厭氧池出水和從好氧池內(nèi)回流的NO-x-N進入缺氧池被反硝化細(xì)菌利用污水中的**物還原成N2去除,**物和 NO-x-N都得到去除。混合液從缺氧池進入好氧池后主要完成**物的進一步去除、**氮氨化、氨氮硝化,同時聚磷菌分解體內(nèi)的PHB獲取能量供自身生長繁殖,并**量吸收溶解性的正磷酸鹽以聚合磷酸鹽的形式儲存于體內(nèi),最后二沉池通過排除富磷污泥使磷得到去除。
A2O工藝的運行特點:
(1) 污水首**入?yún)捬醵?,充分發(fā)揮了厭氧菌群對高濃度、較難降解**物的降解優(yōu)勢,適合混有工業(yè)廢水的城市污水處理,污泥產(chǎn)量少。
(2) 簡化了處理流程,增加了處理功能,是較簡單的脫氮除磷工藝,減少了水力停留時間。
(3) 在厭氧-缺氧-好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般小于100,不會發(fā)生污泥膨脹。
(4) 剩余污泥中的磷含量一般可達(dá)污泥干重的6%~7% ,具有很高的肥效。
A2O工藝的運行控制
A2O脫氮除磷涉及硝化反硝化、吸磷釋磷等多個生化反應(yīng),每個反應(yīng)對環(huán)境條件、基質(zhì)類型、微生物組成要求不同,脫氮除磷各過程相互制約,因此了解工藝控制要素及其對脫氮除磷的影響很有必要。
1.泥量與泥齡
A2O工藝運行中系統(tǒng)污泥濃度和泥齡對脫氮除磷有重要影響,研究表明,當(dāng)厭氧池、缺氧池、好氧池中的MLSS維持在3000~3800mg˙L,且三個反應(yīng)器中的MLSS值接近時,系統(tǒng)具有較好的脫氮除磷效果。厭氧池聚磷菌和缺氧池反硝化細(xì)菌屬于短泥齡微生物,短泥齡有利于除磷和反硝化,一般缺氧池的泥齡為3~5d,好氧池中自養(yǎng)硝化細(xì)菌增殖速度慢,世代周期長,要使自養(yǎng)硝化細(xì)菌在系統(tǒng)中維持一定的數(shù)量,成為優(yōu)勢菌群,好氧段需要20~30d的長泥齡,但同時長泥齡使含磷污泥的排放過少,且在較高的泥齡下聚磷菌為維持生命活動分解聚合磷酸鹽,可能使磷從含磷污泥里重新釋放出來,不利于系統(tǒng)除磷,一般系統(tǒng)若以除磷為主要目的,泥齡可控制在6~8d,另外,反硝化聚磷菌的發(fā)現(xiàn)使系統(tǒng)在缺氧段脫氮的同時也能使磷得到部分去除,研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)系統(tǒng)的SRT在 15d時缺氧段具有較高的脫氮除磷效果。為了兼顧脫氮除磷,建議污泥齡為硝化菌的較小世代期的2倍以上,權(quán)衡考慮將污泥齡控制在8~15d較合適。
2.碳源
脫氮除磷過程中反硝化細(xì)菌和聚磷菌是混合共生的,相互競爭碳源,且反硝化細(xì)菌會**攝取碳源,厭氧段碳源不足會抑制聚磷菌的釋磷,從而導(dǎo)致較終除磷效果變差,為了保證良好的除磷效果,厭氧段需要有充足的可供聚磷菌吸收的碳源,一般將厭氧池( SP/SBOD) 控制在0.06以內(nèi),污泥負(fù)荷控0.10kgBOD5 /( kgMLSS˙d) 以上。缺氧池內(nèi)異養(yǎng)型兼性厭氧反硝化細(xì)菌需要足夠的**物作為電子供體,以NO-x-N為電子受體,將回流混合液中的NO-x-N還原成 N2,完成系統(tǒng)的脫氮,因此缺氧池需要一定的C/N,根據(jù)工程實踐經(jīng)驗,當(dāng)COD/TKN大于8時,脫氮率可達(dá)80%。
好氧池碳源不宜過多,過多的碳源會促使好氧池內(nèi)異養(yǎng)型好氧細(xì)菌成為優(yōu)勢菌群,抑制自養(yǎng)型硝化細(xì)菌的硝化作用,對系統(tǒng)脫氮產(chǎn)生負(fù)面影響,好氧池應(yīng)將污泥負(fù)荷控制在0.15kgBOD5/( kgMLSS˙d)以下。系統(tǒng)運行過程中應(yīng)定期核算污水進水水質(zhì)是否滿足BOD5/TKN大于4,BOD5/TP大于20的要求,否則需要補充碳源。在碳源分配上,厭氧池、缺氧池、好氧池呈遞減趨勢,厭氧池需要過多的碳源,缺氧池碳源充足,好氧池碳源較低。
3.NH+4-N濃度
好氧段過高的NH+4-N濃度會對硝化菌產(chǎn)生抑制作用,要保證NH+4-N正常硝化,通常TKN/MLSS負(fù)荷率應(yīng)小于0.05kgTKN/( kgMLSS˙d)
4.溶解氧( DO)
為了防止進入二沉池的混合液發(fā)生反硝化或釋磷,引起污泥上浮,影響出水水質(zhì)和除磷效果,進入沉淀池的混合液中通常保證一定的DO濃度,且好氧池DO 不足會抑制硝化菌的生長,其對DO的較低忍受極限為0.5~0.7mg˙L.
增加溶解氧有利于硝化作用的進行,好氧末端DO對A2O工藝脫氮除磷的影響,結(jié)果表明隨著末端DO的增大,系統(tǒng)硝化速率提高,NH+4-N的去除率從60%升高到90%以上,TN的去除率從54%升高到67% ,總磷的去除率也有所提高,好氧池的DO>2mg˙L以后,硝化速率開始減緩,繼續(xù)增大DO對硝化進程不僅沒有大幅加快,還可能使回流污泥和回流混合液中DO濃度偏高,不利于厭氧段釋磷和缺氧段反硝化,根據(jù)實踐經(jīng)驗將好氧段DO控制在2mg˙L為宜,較高不**過3mg˙L 。缺氧段DO會與硝酸鹽競爭電子供體,較高的DO還會影響硝酸鹽還原酶的合成及活性,一般缺氧段的DO不**過0.5mg˙L為宜。**的厭氧環(huán)境有利于聚磷菌的釋磷,但回流污泥不可避免的帶入部分DO和NO-x-N,實際操作中厭氧段DO<0.2mg˙L即可。
5.混合液回流比R
好氧池出水回流至缺氧池用于脫氮,回流比越大,脫氮效果越好,但較大的回流比增大了能源消耗,提高了處理成本,研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)R**過300%時,脫氮率可達(dá)到75%以上。
6.污泥回流比r
二沉池污泥回流到厭氧池以維持各段合適的污泥濃度,保證整個生化反應(yīng)的正常進行。污泥回流比增大,泥齡增長,有利于自養(yǎng)型硝化細(xì)菌的增長,硝化作用良好,但回流污泥中過多的NO-x-N進入?yún)捬醭夭坏茐牧藚捬醐h(huán)境,還會與聚磷菌競爭碳源,影響除磷效果。厭氧區(qū)NO-x-N濃度**過1.5mg˙L-1時,釋磷會受到抑制。相反污泥回流比減小,好氧段因硝化不完全也會導(dǎo)致脫氮效果不佳。一般污泥回流比在60%-**為宜,較低不少于40%。
7.水力停留時間( HRT)
水力停留時間與進水水質(zhì)、溫度等因素有關(guān),A2O工藝整個運行時間在6~8h左右,HRT( 厭氧/缺氧/好氧) = 1/1/( 3~4) 。厭氧池水力停留時間一般為1~2h,缺氧池的水力停留時間一般為1.5~2h,好氧池的水力停留時間一般為6h左右。
8.溫度
溫度升高對生物脫氮有利,好氧段硝化反應(yīng)適宜溫度為30~35℃,缺氧反硝化反應(yīng)適宜溫度為15~25℃,當(dāng)溫度**15℃,生物脫氮效率明顯下降,溫度的變化對除磷影響不大,厭氧除磷的適宜溫度為5~30℃,溫度降低還可能有利生物除磷。
9.pH
厭氧段聚磷菌適宜的pH為6~8,缺氧段反硝化細(xì)菌的適宜pH為6.5~7.5,好氧段硝化細(xì)菌適宜的pH為7.5~8.5,實際操作中將污水混合液pH控制在7.0以上即可,如果pH過低,可投加石灰補充堿度。
A2O工藝發(fā)展的新形式
改良A2O工藝
改良A2O工藝的工藝流程見圖2,在厭氧池之前增設(shè)缺氧調(diào)節(jié)池,來自二沉池的回流污泥和10%左右的進水首**入缺氧調(diào)節(jié)池,停留時間為20-30min,微生物利用約10%進水中**物還原回流NO-x-N,消除其對厭氧池的不利影響,從而保證厭氧池的穩(wěn)定性,提高除磷效果,90%的進水和缺氧調(diào)節(jié)池出水混合后進入?yún)捬醭剡M行釋磷,改良A2O工藝對低C/N城市生活污水的處理,得出了較優(yōu)操作條件為在缺氧調(diào)節(jié)池回流污泥比為15% ,TP去除率為89.51% ,硝化液回流比為250%時,TN去除率為65.3%。
倒置A2O工藝
倒置A2O工藝主要是針對缺氧反硝化碳源不足而改進設(shè)計的,其工藝流程見圖 3,將缺氧池置于厭氧池**,來自二沉池的回流污泥和全部進水或部分進水,50%~150%的混合液回流均進入缺氧段,將碳源**用于脫氮。
缺氧池內(nèi)碳源充足,回流污泥和混合液在缺氧池內(nèi)進行反硝化,去除硝態(tài)氧,再進入?yún)捬醵?,保證了厭氧池的厭氧狀態(tài),強化除磷效果。由于污泥回流至缺氧段,缺氧段污泥濃度較好氧段高出50% ,單位池容的反硝化速率明顯提高,反硝化作用能夠得到有效保證。某污水處理廠采用倒置A2O工藝進行了中試試驗研究,系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,BOD去除率在90%以上,出水TN去除率為80% 左右,TP的去除率穩(wěn)定在85% 以上。采用批式實驗對昆明某污水處理廠倒置A2O工藝進出水水質(zhì)進行了研究,結(jié)果表明倒置A2O工藝對**物和NH+4-N的去除率分別為 89.4%和98.6% ,A2O缺氧池內(nèi)碳源不足導(dǎo)致反硝化反應(yīng)受到限制,倒置A2O **利用進水中的碳源進行反硝化,系統(tǒng)脫氮效果**A2O。
UCT工藝
UCT工藝主要是為了避免硝酸鹽干擾釋磷問題而提出的,其工藝流程見圖4,回流污泥首**入缺氧池脫氮,缺氧段部分出流混合液再回至厭氧段。通過這樣的修正,可以避免因回流污泥中的NO-x-N回流至厭氧段,干擾釋磷而降低磷的去除率。采用UCT工藝以太原市污水處理廠初沉池出水為研究對象,對各種污染物質(zhì)的去除效果進行了研究,得出的結(jié)論為: UCT工藝對COD的去除率達(dá)到85%以上,NH+4-N的去除率**過97% ,TN去除率穩(wěn)定在75%左右,PO3-4 - P去除率為80% 。
詞條
詞條說明
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